金属热处理 ›› 2025, Vol. 50 ›› Issue (3): 297-302.DOI: 10.13251/j.issn.0254-6051.2025.03.047
谢小春1,2, 胡静1,2
Xie Xiaochun1,2, Hu Jing1,2
摘要: 在实际生产过程中,驻车棘轮经渗碳淬火后,在磨削平面时发现磨面存在裂纹,致使其报废。为寻找驻车棘轮热处理+磨削后表面开裂原因和提出后续管控措施,利用显微硬度计、扫描电镜及能谱仪、X射线应力分析仪等表征手段对裂纹件进行测试和分析,并对正常件进行再现性测试和对比分析。结果表明,驻车棘轮裂纹件渗碳淬火后组织正常,表面残余应力状态正常,裂纹处没有氧化脱碳和增碳,磨削无烧伤,零件表面有氧化物夹杂。因此,判断本批次驻车棘轮产生表面裂纹的根本原因为原料自身存在氧化物夹杂含量过高的缺陷。本研究为生产过程中汽车驻车棘轮裂纹的失效分析提供一个可行的方法,并提出监测原材料来料表面夹杂、缩短热处理淬火和回火的间隔时间、控制热处理表面金相组织和优化磨削参数等防止裂纹产生的管控措施。
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